料浆给料泵123P0102隔膜破裂事故案例
一、事故现象
2013年6月1日零时24分,气化总控DCS发出123P0102隔膜破裂故障报警信号,到现场进行确认。拧开报警器的丝堵发现排除的润滑油,判断为外管隔膜破裂,补油约2L后液位下降不明显,故观察运行。经厂部研究并报公司批示,8时42分气化炉123R0101停车以抢修123P0102。10时15分123P0102交出检修打开中间缸隔膜腔发现外管隔膜靠近柱塞侧有720mm裂口,内管隔膜未发现漏油,更换双隔膜后回装。16时58分123R0101开车成功。
二、事故处理要点
1.隔膜破裂报警后,及时观察油位,当油位降低时补充润滑油。
2.拧开排气丝堵,若排除润滑油则可判定为外隔膜破裂,若排除煤浆则为内隔膜破裂。若两层隔膜均破裂,油箱油位会变黑、持续下降,出口流量会波动。
3.更换隔膜后将量隔膜气体排出。
三、原因分析
1.隔膜在库房长期存放,有老化劣化的现象,负荷频繁变动产生交变应力损害隔膜。
2.备件质量存在为题,铸造隔膜时存在小缺陷。
四、事故危害
导致气化炉单炉停运,造成经济损失二十万元左右。
五、事故教训及防范措施
1.对备件质量严格把关,杜绝残次品入厂、入库。
2.隔膜要保存在阴凉、通风的环境中,避免高温或高温差的环境。
3.加强职工培训及事故预案演练,对此类事故进行准确判断、正确处理。