给水泵运行中跳闸事故

 事件经过:

  2002年1月22日,#1机组启动,锅炉点火并投6只油枪,13电泵运行。0:48分,13电泵因#11瓦水平振动大跳闸,造成炉B3前压力低保护动作,机组启动被迫终止。跳闸时电泵出口流量近600T/H,勺管位置55%。13电泵#11瓦水平振动大保护动作,结合13电泵#12瓦振动分析,确认#13电泵跳闸原因是因#11瓦振动引起的,振动保护属正确动作。

  暴露出的问题:

  1、汽机车间、发电部及相关部门对13电泵#11瓦、#12瓦的振动问题没有引起足够的重视。自2001年8月13日电泵检修以来,该泵共启动17次,除1次因#2瓦振动大跳闸和1次空载电机试转外,其余15次都是正常启动。在泵大流量运行期间,运行人员对#11瓦、#12瓦振动有记录的监测有两次。在8月12日修后带大负荷,流量达570T/H时,#11瓦水平振动14.5mm/s,在12月14日13电泵运行中,#11瓦振动达18mm/s,这说明13电泵修后,大流量时的振动不合格,相关专业部门未引起重视,没有采取防范措施。

  2、#1机汽泵、电泵的振动保护无记录追忆,此功能在设计安装初期已具备,但因程序丢失和维护不当,使该功能在保护投入后一直未恢复,给故障分析带来困难。

  3、电泵振动保护虽然是在2001年10月投入运行,但热工车间未按厂领导、厂部的要求将振动报警接入光字牌,这样在主机、汽泵、电泵的振动保护在一个CRT画面显示的情况下,给运行人员的监视造成困难。

  4、现场的部分指示仪表不准。单台给水泵运行时,13电泵出口流量表与CRT画面炉给水流量无法对应,表本身的划线同刻度盘零点不对应,给运行监视和状态分析提供不准确的依据。

  5、运行人员监盘不认真,对振动画面报警和表记指示不对应已熟视无睹,在提13电泵提流量时,对振动情况没有进行监视,机炉专业协调不够。

  6、运行人员对设备系统长期存在的缺陷、隐患已经习以为常,对设备系统长期存在的不正常现象也已经习以为常,不利于监督不利于安全运行。

  防范措施:

  1、汽机专业要对13电泵的地脚、管道支吊架进行详细检查,查找振动原因并解决。

  2、计划将泵同液力耦合器联轴器的叠片改为钢板,增强联轴器钢度。

  3、做好转子、轴瓦检查的准备,同时汽机专业要进一步分析,必要时外请技术人员,并进行转子动平衡试验。

  4、热工车间增设汽泵、电泵报警光字牌。

  5、热工车间恢复汽泵、电泵振动追忆功能。

  6、按技术监督标准,要求热工车间详细核对现场表记,确保指示正确。

  7、发电部、热工车间协商,按有利于监盘的原则,对单控仪表位置进行一次调整。此项工作发电部负责。

  8、发电部加强对监盘人员的培训,提高监盘质量,防止类似事件的发生。

  9、发电部加强员工的思想教育,重视设备系统、生产现场存在的缺陷、隐患,加大运行监督力度,保证安全生产。