重庆松藻矿务局松藻二井“5. 14”煤与瓦斯突出事故

重庆松藻矿务局松藻二井“5. 14”煤与瓦斯突出事故

1960年5月14日,重庆地区松藻矿务局松藻二井(事故发生时称同华煤矿)+352 m标高石门揭穿K3煤层,发生大型煤与瓦斯突出,突出煤量1000 t,堵塞巷道250多米,全井充满瓦斯,瓦斯和煤尘逆风流900多米冲出平硐口,造成全井窒息死亡125人、轻伤16人的特大伤亡事故

一、自然情况及酿成事故条件

松藻二井原为同华煤矿,为专区所辖小矿。设计年产10万t,事故后于1961年划归松藻矿务局管辖,经改扩建年产30万t,开采上二叠系龙潭煤组K1、K2、K3和K4四层煤相距很近,平均间距为14~23 m,属近距煤层群。

矿井采取平硐煤层走向大巷开拓,工作面前进式开采。

开拓平硐标高+352 m,由煤系地层顶部进入至煤层底部K1煤层后,沿K1层开掘煤层走向大巷630 m,在大巷的420 m和620 m处,有两个石门沟通K2层,布置K2工作面与总回风巷贯通。总回风设在标高+435 m的K2煤层及+420 m的K1煤层大巷。K2回风巷出口安装40 kW和15 kW离心式风机各一台,K1回风巷出口地7.5 kW轴流式风机一台,构成全负压通风,总风量为1 700m3/min。K3煤屡单独布置煤层运输巷及回采工作面,与+420 mK6煤层风巷贯通,未安装风机,采取独立自然通风系统。除K4层为独立通风系统外,其余均为大串联方式。石门采用人工隔离全负压通风,煤巷采取双巷掘进扩散通风,全井没有一台局扇。

井田范围内煤层厚度变化复杂,开采顺序混乱,采面时断时续,多次换层开采。回采工作面瓦斯涌出量大,经常超限,K1回采工作面瓦斯量为7.6~13.8 m3/ min,K2为3~7.5 m3/min,K3为6.4 m3/min,由于全井没有一台局扇,煤巷掘进瓦斯也经常超限。

同华煤矿为小窑生产管理方式,设备简陋,作业没有规范,完全停留在旧社会生产基础上,岩石一段不支护,人工打眼放炮,手镐落煤,全井无压风设备。采用大串联通风,风量严重不足,瓦斯经常超限,职工技术素质差,经常违章蛮干,这都是造成事故的因素。

二、事故经过

事故发生在+352 m水平二石门揭开K3煤层。当时二石门K2煤层已布置回采工作面,形成了全负压通风,为了布置K3工作面,二石门向K3煤层掘进。1959年12月施工,由于人工打眼放炮进度缓慢,半年时间掘进了47 m,1960年5月10日在二石门顶部见到K3煤层,由于石门全为裸巷,没有支护,发生了一次倾出,冒落煤矸共计10 t左右,检查风流瓦斯高达4%。经领导检查,决定停止掘进,打隔风墙,5月14日完成隔风墙,工作面瓦斯降低到0.6%,但石门顶部瓦斯仍高达10%,未引起重视,遂继续掘进。5月14日14时55分放炮,放炮后5 min,发生了煤与瓦斯突出。突出以后二石门及其附近的K2煤巷和K1煤巷被煤堵塞,总长计250 m;部分瓦斯和煤尘逆风流

900多米冲出平硐口;由于通风大串联,部分瓦斯和煤尘充满K1、K2煤层运输大巷,沿K2回采工作面,波及+435 m总回风,使全矿井充满了高浓度瓦斯。此间正值早中班交接,造成了125人丧生、16人轻伤的严重恶果。事故发生后,领导慌作一团,束手无策,不清楚井下发生了什么,曾错误地指挥将40 kW风机停运17 min,直至45 min后松藻矿救护队赶到,开始抢救。

三、事故原因分析

1.同华煤矿K3煤层应划为严重突出危险煤层,事故前,由于该矿从未发生过突出,对突出危险性和可能性毫无认识,虽发生过10 t倾出现象,但没引起警惕。因此,在揭穿K3煤层时没有专门设计,没有任何防范措施和保护人身安全措施,致使一次大型突出酿成重大伤亡的恶性事故,这是事故发生的根本原因。

2.同华煤矿为小窑生产管理方式,开拓开采布置极不合理,采掘挤成一团,这种方式如不加以改造,很难避免串联通风。大突出以后,风流切断,瓦斯波及整个矿井,破坏了全井通风系统,这是重大伤亡事故的主要原因。

3.设备简陋,全井没有压风设备,没一台局扇,工作面吸入掘进的乏风,瓦斯逐段增大,经常超限,安全环境十分恶劣,石门不支护,扩散通风,人工打眼,瓦斯积聚无人过问,违章作业,事故隐患比比皆是,这种生产方式如不加以改造,事故迟早要发生。

四、事故教训

1.同华煤矿为近距煤层群,高瓦斯矿井,又具有严重的煤与瓦斯突出危险。对于这样的矿井采取平硐煤层走向大巷的开拓方式本身就不合理,给安全生产带来被动局面和事故隐患。首先串联通风难以解决,而且安全设施如防爆门、防火门、反向风门等难以布置,回采工作面及总回风系统作业均为乏风,瓦斯超限得不到解决,发生灾变或一旦通风系统瘫痪,无法应变,如这次大型突出,突出煤切断风路,并涌出大量瓦斯,直接串入回采工作面、各煤层大巷掘进及总回风,瓦斯波及全井,造成特大伤亡事故

同时煤层厚薄不均,采面时断时续,开采解故层也得不到保证,更导致了煤与瓦斯突出的可能性。这是一条重要教训,类似这种矿井开拓设计必须严加审查,加以改造,才能保障安全生产,杜绝类似事故的发生。

2.同华煤矿特大伤亡事故的发生,有其历史原因。解放前该矿为私人开办的小矿,解放后改为公私合营,地方接管以后又没有获得改造,仍然保留解放前那种陈旧落后的原始生产方式:开拓开采布置不合理,不能适应高沼气兼突出矿井,高沼气矿井仍采用串联通风、扩散通风和自然通风,没有起码的局扇供风,瓦斯超限无人过问,岩巷不支护,没有压风设备,仍保留危险的人工打眼放炮。加之该矿领导及工人不懂得瓦斯管理基本知识,更不懂得煤与瓦斯突出,不讲煤矿安全生产,完全处于违章作业和盲目蛮干之中,事故隐患比比皆是,这样的生产管理局面,事故难以避免,即使伤亡事故不发生突出事故,今后也将发生爆炸事故。通过这次事故教训,不难得到一条重要结论,即类似同华煤矿这种不顾安全生产的生产管理方式,应予以取缔,决不允许存在。

五、预防与处理

根据上述事故原因及事故教训,避免事故再次发生,应采取以下一些预防方法及措施

1.该矿应根据矿井瓦斯涌出量等级并具有严重的突出危险性,对矿井的开拓开采布置进行正确的设计,才能生产。突出矿并必须具有独立的通风系统。

2.消灭陈旧落后的原始生产方式,建立安全生产管理体系。

3.对从未发生过突出的矿井,应根据突出性质和基本规律,在发现煤层瓦斯大、煤层松软时都应提高警惕,建立突出危险性预测。

4.应推行长距离撤人放炮的制度