万利一矿42202面运输机耦合器、电机、链轮连续损坏事故

万利一矿42202面运输机耦合器、电机、链轮连续损坏事故

一、事故时间:2011年2月7日至4月4日

二、事故地点: 42202工作面

三、事故经过:

万利一矿42202工作面配套万利一矿42111工作面回撤的第3-3套张家口3×855kW三机,回撤工作面过煤量391万吨,累计过煤量1136万吨, 2011年1月18日项修后出厂。该工作面2011年2月4日安装完毕后,综采三机陆续出现L2型TTT耦合器漏水、电机及链轮损坏等故障,严重影响矿井正常生产,具体情况如下:

1、2月5日工作面组织试生产,刮板机三台L2耦合器不同程度出现漏水现象,分别在2月7日、3月27日、4月1日给予替换。共更换L2型耦合器3台。

2、3月28日运输机2台电机输出端漏油,其中一台更换了维修中心检修的抚顺电机、一台为矿里自备电机(为四公司整合前所购西北骏马产),更换后都出现输出端漏油现象,4月2日再次更换一台抚顺电机,4月5日给矿里发了1台进口电机,计划利用检修时间更换。

3、4月2日刮板机机头链轮因漏油更换,4月4日更换后的链轮再次出现漏油现象,随即进行更换,目前运行正常。

4、4月1日,机尾减速器油脂乳化,油脂化验不合格,减速器声音异常,4月3日发放PW减速器一台,矿方备用。

四、原因分析

1、因设备维修中心无能力对L2型耦合器进行检修、检测及维护保养,只能安装到刮板机驱动部上,进行空载测试,只能靠经验判断,是造成万一矿频繁更换L2型耦合器的主要原因。

2、设备维修中心对电机、链轮、减速器检修质量不过关,是造成万一矿2次更换电机、链轮的主要原因。

3、经分析及实际经验总结,张家口链轮故障率高(厂家多次供货新链轮未使用即出现漏油现象),是造成该链轮故障的又一原因。

4、万一矿私自储备电机大型部件,3月28日更换的机头垂直电机为08年万利公司储备,密封已老化过期,是该电机漏油的主要原因。

5、设备管理中心项目管理员对维修中心质量管控不严,是造成该工作面设备陆续出现问题的一个原因。

6、设备管理中心大型部件管理员没有实现完全帐卡物对应,是该工作面机头电机第二次出现的故障一个原因。

五、预防措施

1、针对L2型TTT耦合器维护保养及服务等内容,3月18日设备管理中心组织德国福伊特驱动技术有限公司进行了交流,该公司提供维护明细及保养价格后,形成对L2型TTT耦合器进行定期保养维护书面报告,以减少各矿井L2型TTT耦合器的故障率。

2、设备维修中心需加强设备检修质量,不断提高检修人员的业务水平。

3、设备管理中心将通过与美国长壁公司技术交流,对张家口三机配套链轮进行开发,逐步实现对张家口三机国产链轮进全部替换。

4、设备管理中心项目管理员需加强对维修中心质量日常管控,杜绝该类事故再次发生。

5、设备管理中心大型部件管理员对公司设备大型部件再次进行盘点,做到帐卡物相符。

6、要求神东公司各矿提供储备大型部件明细,对于替换的大型部件需经过严格审批,杜绝私自储备大型部件。