某电厂汽轮机油膜振荡引发振动大非停事故通报
事故经过
2019年12月5日08时33分28秒,#2机组负荷320MW、汽轮机转速2998rpm、主蒸汽压力23.41 MPa、主蒸汽温度569.7℃、床温平均值941.87℃,给煤机全部运行,给煤量194t/h,各风机运行正常。#2汽轮机#1轴承温度53℃、推力瓦温度63℃,#2轴承温度85.1℃,#3轴承温度83.3℃,#4轴承温度72.9℃,#5轴承温度74.2℃、#6轴承温度67℃。#2汽轮机1X振动68.69μm、1Y振动55.85μm,2X振动23.38μm、2Y振动62.75μm,3X振动90.8μm、3Y振动68.69m,4X振动76.23μm、4Y振动64.48m,5X相振动49.47m、5Y振动45.81μm,6X振动52.8μm、6Y振动46.2μm。主汽门开度均为99.8%,调阀开度GV1为97.1%GV2为95.9%、GV3为96.1%、GV4为99.1%。
8时33分57秒#2机汽轮机跳闸,发电机解列。ETS首出汽机轴承振动大。调曲线发现,跳机时1X振动259.1μm(轴振跳机动作值254μm)、1Y振动196.2μm,2X振动58.9μm、2Y振动148μm,3X振动183.2μm、3Y振动99.1μm,4X振动126.9μm、4Y振动126.9μm,5X振动73.2μm、5Y振动52.1m,6X振动56.2m、6Y振动46.8μm。
主要原因
该事故发生后,现场热控人员立即对ETS系统接线进行检查,接线牢靠且控制系统无异常;汽机人员就地检查地脚螺栓无异常,惰走时间53分符合设计要求,且现场听音正常,无异音。后与上海汽轮机厂联系,回复,保持盘车状态。12月5日22:00,上海汽轮机厂振动专业技术人员查看TSI和TDM记录数据,复查机组轴瓦安装数据正确,查看惰走期间汽轮机参数无异常,分析判断机组振动大为汽轮机油膜振荡引发,无明显的设备故障因素。12月6日,公司聘请陕西省电力系统振动方面的技术专家,分析我公司#2机组振动大原因,结论与上汽厂结论相同。
次要原因
1、机组隐患排查治理不到位,未对汽轮机发生油膜震荡做出应急预案;
2、运行管理存在薄弱环节,未下发针对油膜震荡的技术措施。
应对措施
因油膜振荡引发原因较为复杂,目前上海电气集团股份有限公司正在进行专题讨论、编制报告,我公司2号机组停机停炉后的翻瓦检查计划在2020年机组检修工作中进行,针对现阶段确保2号机组备用可靠,已在12月8日重新启动2号机组进行试转监视,此外还将从以下2个方面加强管理工作:(一)针对油膜偶发不稳定,在机组运行过程中做好油温控制,做好轴封压力的控制及滑销检查。(二)运行人员加强对系统参数的监盘管理,如:凝汽器真空、主蒸汽参数、有功负荷、热负荷、励磁电流等,加强对设备管理的技术培训,提高应急处理能力。