燕山石化公司炼油厂酮苯脱蜡车间设备泄漏
1985年12月13日,燕山石化公司炼油厂酮苯脱蜡车间因设备泄漏,跑损混合溶剂(甲乙酮占55%,苯占45%)40吨。直接经济损失6.7万元。
12月12日17时左右,由于抽蜡泵冲程快,管线振动很大,拔蜡线上的一条Dg50的溶剂线焊口断裂,喷出大量溶剂和蜡膏,跑损混合溶剂约10吨。在脱油系统紧急停工中,发现轻油脱蜡系统内溶剂明显减少。
为尽快稳定操作,从零点开始往系统内补充甲苯,但系统内溶剂仍不见多。当班判断为脱油刚停工,脱蜡系统操作不稳定,溶剂可能在系统内积压。当班班长及操作员重点对各容器、塔及回收系统的冷换设备进行了反复查找,没有发现问题。
13日7时30分,车间组织所有管理人员再次查找溶剂及泄漏地点,才发现从换328乏汽出口跑出大量溶剂。
事故原因 加热器小浮头螺丝松动,从垫片处泄漏。加热器位置正好在管线断裂处的管线带下面,且乏汽出口管插在地漏井内,不易发现;给查找溶剂泄漏造成了一定困难。但是做为当班班长和操作员,发观溶剂明显减少,却因基本功不过硬,判断不准,查找不力;又未及时向车间值班领导汇报,造成跑损事故的扩大。