武汉石化厂催化车间因设备故障紧急停工,在停工过程中,分馏塔中段两圈塔壁过热变形
1988年1月31日武汉石化厂催化车间因设备故障紧急停工,在停工过程中,分馏塔中段两圈塔壁过热变形。直接经济损失0.25万元。
1月29日晚,车间值班人员检查发现二再脱气罐及立管有衬里脱落,器壁钢板发红现象。1月31日凌晨,再生滑阀温控失灵,反应温度急剧下降,催化剂循环中止。经试验证实衬里堵塞再生滑阀通道,3时45分被迫切断进料,厂部决定紧急停工抢修。并要求:(1)只抢修反再系统,拆人孔及修补衬里。为防止管线冻凝分馏系统退油吹扫管线。吸收稳定及后部系统不退油、不泄压。(2)31日13时,装上盲板202。(3)停工、抢修和开工全过程不超过一周。
催化再生滑阀堵塞以后,沉降器内的催化剂只能出不能进,料位迅速下降。8时50分料位回零,沉降器内热量失去来源,温度骤然下降,10时50分降到180℃以下。为了防止催化剂和泥,11时25分开始逐个关闭沉降器所有蒸汽阀。12时45分,分馏系统关闭蒸汽阀,分馏塔撤压,同时打开沉降器顶部和大油气管线放空阀,排除余压后装盲板202。31日14时40分,检修工人在拆盲板202时,车间发现分馏塔18层气相温度超高,分馏塔中部有两圈壁板变形。
事故原因
(1)二再脱气罐衬里大现积脱落,堵塞了二再滑阀,中断流化是装置被迫停工的主要原因。
(2)厂部有关领导布置抢修安排过急,从停工到装盲板202的时间仅10小时,且又没有细致安排相应措施。因此,分馏系统未能降到安全温度,这是导致分馏塔塔壁变形的重要原因。
(3)部分主风漏入分馏塔,造成分馏塔超温;换301浮头垫片泄漏,汽油漏入分馏塔,增加了分馏塔内的存油。