燕山石化公司炼油厂一催化装置再生器下护2001蒸汽排凝点突然排出的蜡油,落在高温的待生单动滑阀上,自燃着火

19851271340分,燕山石化公司炼油厂一催化装置再生器下护2001蒸汽排凝点突然排出的蜡油,落在高温的待生单动滑阀上,自燃着火。将待生单动滑阀信号风导管烧断,供风中断,滑阀自行关闭。工人用干粉灭火机将火扑灭。经检查没有烧坏其他设备。在处理过程中,因缺乏经验,只顾开待生单动滑阀而渣油回炼切除不彻底,反应总进料控制阀关不严,以致发生U型管催化剂与油和泥结焦,导致再生器流化不起来,装置被迫停工。

事故原因

1)油的来源  酮苯来的热热与之连接的蒸汽扫线阀不严,蜡油串到蒸汽系统,并有几处排凝点发现排出蜡油。与此同时,炉2001雾化蒸汽线为防冻,排凝阀一直开着。当串油时,蜡油流出,并落在450℃的待生滑阀上而引起着火。

2)待生滑阀关闭  该阀为风开阀,其供风导管为尼龙导管。着火时,供风导管被烧断,滑阀因中断供风而自行关闭,并超过行程极限,阀板卡住。在灭火后开工中,滑阀长时间又打不开,离合器不好用,5个人一直开了一个半小时,耽误了迅速恢复开工的机会。

3U型管催化剂结焦,再生器及烟道着火  操作员发现滑阀阀位指示全关,立即将反应器总进料自保控制投入和关闭渣油回炼控制阀调节器。分馏岗位向罐区开始排放油浆,但由于渣油回炼切除不彻底,总进料控制阀关不严,加之催化剂停止流化,反应温度降低,使进入反应器的油流到U型管内,造成催化剂结焦和泥,失去流化条件,致使装置被迫停工。同时,由于排放油浆进罐阀门开度小,油浆排放不及,分馏塔油位过高,造成两器压力失调,当待生滑阀打开后,大量带油的催化剂进入再生器发生二次燃烧,以致烟道着火达2小时之久。经切除主风,打开稀相喷水等措施将火熄灭。

教训

1)关键部位的油系统扫线用蒸汽应加双道阀门。

2)滑阀供风导管改用紫铜管。

3)加强基本功训练,提高工人对事故的预防及处理能力。