广州石油化工总厂催化装置泵房西侧,突然一声爆响

1984321日,广州石油化工总厂催化装置泵房西侧,突然一声爆响。随之是一片油雾,接着燃起了熊熊大火。紧接着又是几声爆响,火势更旺,催化装置紧急停车。经过20分钟的全力扑救,才将大火扑灭。大火烧坏仪表补偿线、仪表箱、空冷器部分风叶、电机及电器开关、电缆、管线、阀门等。修复费10.15万元,使蒸馏装置低负荷生产,催化装置停产14天,化肥停产16天。

事故原因  304/1的一中进口阀在1982年大修时更换。开工时,因泄漏,对阀盖密封面和12个螺丝进行密封补焊。经过一年多的生产,先后又重焊数次。补焊时,为了提高焊接性能,把原来35CrMo的螺丝换面35#钢螺丝。但在换螺丝时,错把M30×3.5的螺母与M27×3的螺栓配套,起不到螺丝的坚固作用;加之焊接质量差,导致阀盖与阀体的法兰焊接处爆裂。

由于一中出口阀盖首先爆裂,大量热油(重柴油达340℃左右)喷出自燃着火;并影响到附近的冲洗油、重柴、燃料油和塔顶循环线在高温下相继爆裂,大量油料喷出,助长了火势。

防范措施

1)进一步健全、完善和落实安全生产责任制;加强设备维护保养;隐患整改要彻底;按标准选用设备及配件,不能凑合。

2)认真抓好设备的正确使用、精心维护、科学检验和备品配件这四个环节,加强设备管理,做到设备检验有制度,检修有规程,质量有标准,检验有记录,设备更改有记载,主要设备有档案。

3)加强技术管理、做到开单领料、仓库发料、施工安装几道关口层层把关,杜绝类似螺栓不配套现象。

4)认真提高职工队伍素质,切实抓紧抓好焊工的技术培训和考核工作。