华北某电厂2 号机组12.11 非停事件分析
一、事件经过
华北某电厂2 号机组(35 万千瓦),2020 年12 月10 日05:00,机组23 万千瓦负荷运行中,锅炉高温再热器泄漏,机组于11日13:11 停运。
二、原因分析
高温再热器入口集箱有铁块、切割螺母异物,对应左数第31-35 屏区域,异物随蒸汽在集箱内移动堵塞集箱出口管管口,导致集箱第32 屏管道内蒸汽流量不足,管材超温造成爆管。同时,由于高再管道长期处于接近温度使用极限情况,加快部分管道蠕胀超标,并产生氧化皮,锅炉有较大负荷波动时造成管道内氧化皮脱落,因有氧化皮剥落致使通流面积减小,引起管子短期过热爆管。
三、暴露问题
1.设备隐患排查不彻底。防磨防爆工作流于形式,责任落实不到位,四管检查不细致、不彻底,没有深入贯彻落实集团公司防磨防爆检查的要求,金属监督存在严重漏洞,检查验收过程不严谨,未能在检修期间发现高温再热器入口集箱有异物的隐患。
2.运行安全裕度不够。锅炉厂给定的壁温报警温度为635℃,虽然现场数据统计仅第34 屏偶发超温报警,最高温度641℃,但高再管道长期处于接近温度使用极限,加速了氧化皮的产生。
3.对T91 和TP347HFG 材质的氧化皮发展重视程度不够。个别弯头氧化皮堵塞面积比超过20%,导致管子传热不良,未采取有效措施控制该管材劣化事故发生。
四、防范措施
1.强化设备隐患治理。要高度重视承压部件的隐患排查,严格制定防磨防爆检查计划,强化责任落实,按照逢停必查的原则,不断完善工作方案,全力保障设备安全稳定。
2.严控管壁超温。利用停炉机会对本次爆管管子加装壁温测点,加强对管壁超温现象的统计及考核,优化运行控制,严格控制管壁超温现象,并对控制目标进行监督检查。
3.全面检查氧化皮堆积情况。利用机组检修机会,全面核查该区域其他管子,确认高温再热器管内氧化皮的整体情况,对弯头等部位氧化物的堆积情况,用氧化皮检测仪及拍片进行检测,发现堆积严重的情况应割管清理。
五、责任考核
依据按照《电厂安全生产奖惩规定》,对相关责任人进行考核,明细如下:
1 设备部锅炉点检长董某某2000元
2 设备部主任朱某某2000元
3 工程建设部部长孙某某3000元
4 厂领导厂长助理赵某某5000元
5 厂领导基建副总经理杨某某5000元
6 厂领导常务副总经理曹某某5000元
7 厂领导总经理吴某某5000元